1、概述
某印染廠以生產(chǎn)印染棉布、針織品和棉線為主。產(chǎn)生的廢水中含有染料、助劑和酸堿等。色度為500~600倍,pH值變化大,COD平均為800~900mg/L,排水量為80m3/d。近年來,該廠曾對此廢水的處理進(jìn)行多次調(diào)研,試圖找到一種簡便可行的處理方法。但由于該廠受人員素質(zhì)、管理水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、原料市場的影響,采用生物法、活性炭吸附等方法有一定難度。經(jīng)過多次實(shí)驗(yàn)后確定,采用兩級絮凝沉淀—爐渣吸附法處理印染廢水。實(shí)際運(yùn)行表明:處理后出水COD和色度符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。此工藝具有投資少、管理簡便、操作維護(hù)方便、設(shè)施緊湊、成本低、處理效果好等優(yōu)點(diǎn)。
2、廢水處理工藝流程
處理工藝流程如下圖。
3、廢水處理效果
廢水經(jīng)一級絮凝沉淀——爐渣吸附處理后的COD去除率平均達(dá)65%~75%, 脫色率平均達(dá)80%以上。二級處理后COD達(dá)90~140mg/L,水質(zhì)無色透明,符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。
4、主要工藝設(shè)備及參數(shù)
調(diào)節(jié)池:調(diào)節(jié)池規(guī)格為8m×4.2m×2.8m,有效容積為80m3,調(diào)節(jié)池的進(jìn)水采用沿程多點(diǎn)進(jìn)水。停留時(shí)間為24h。
一體化處理設(shè)備:該設(shè)備為自行研制,集自動加藥、混合、反應(yīng)、絮凝沉淀、吸附、過濾、污泥回流為一體的處理設(shè)備。
、偬嵘门c加藥方式:該設(shè)備組合有提升泵,可直接抽吸調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)后的廢水,并將絮凝劑(Al,Si,F(xiàn)e復(fù)合凈水劑)自動投入泵吸水管,同時(shí)將其pH值調(diào)節(jié)至一定范圍(視水質(zhì)情況),經(jīng)泵混合進(jìn)入設(shè)備主體,藥劑混合時(shí)間為3~5s。
、诜磻(yīng)室:廢水進(jìn)入設(shè)備主體的折板反應(yīng)室,尺寸為1.5m×1.6m×0.3m,反應(yīng)8~12min后,廢水中形成的大量絮體在反應(yīng)室下部開始沉降,將廢水導(dǎo)入沉淀室。
、鄢恋硎遥航Y(jié)構(gòu)尺寸為2m×1.6m×3m,采用斜板沉降,斜板垂直,間距為0.12m,斜長為1.2m,傾角為60°,表面負(fù)荷1.5~2.5m3/(m2·h),斜板上部水深0.5m,下部水深0.7m,穿孔管排泥,穿孔< 20mm,集水槽保證集水均勻。
、軤t渣吸附室:吸附劑采用粒徑5~10mm的爐渣,厚度為0.7m,設(shè)計(jì)充分利用斜板后部出水區(qū)作為吸附室,廢水與爐渣層接觸時(shí)間為5~7min,濾速5~8m/h, 清水反沖,爐渣更換期為3~5個(gè)月。
、菟巹┑耐都樱禾嵘门c加藥裝置均安裝流量計(jì),采取對應(yīng)加藥,自動調(diào)整pH 值,一般情況下,每1t廢水加藥1~1.5kg,pH值調(diào)整到7.5~8。
二級絮凝—吸附設(shè)備:
、傩跄旌显O(shè)備:采用直徑< 0.8m,高0.5m,圓形自動旋流混合器。
、谛跄磻(yīng)沉淀池:采用三折式絮凝反應(yīng)沉淀池,其尺寸為2.5m×1.2m×1.5m,停留時(shí)間40~50min。
、蹱t渣吸附池:規(guī)格為4m×3.5m×0.8m,爐渣添加量為5m3,爐渣直徑dmax= 3cm,dmin = 0.5cm。
5、經(jīng)濟(jì)分析
廢水費(fèi)用為0.8~1元,比生物法及其他混凝處理法費(fèi)用低。 來源:藍(lán)白藍(lán)網(wǎng)